“今年上半年,建设安装工程公司发生材料费比计划下降224万元;工资费比计划下降105万元;电费比计划下降8万元;办公费比计划下降2万元。”这一组“下降”的数字,是全体建安人“抠门”出来的成绩单。降成增效从身边抓起。今年,降成本增效益已经纳入建安公司员工培训内容,通过生产例会、领导大课、员工培训等各项培训,让员工充分了解降成增效工作的重要性,干部员工从身边小事做起,节约一度电、一张纸、一滴水已经成为一种风尚。废料增利润变废为宝。该公司领导每到一处施工地点检查,便能找到节约的利润点。在运输公司新址改造的永益公司车队现场,在平岗矿10吨汽炉、6吨水炉、荣华一矿老炉除渣机的施工现场,员工们将拆下的耐火砖、焊管等整理出来重复使用,节约材料费近5000元。在每一个施工地点,几乎捡不到一个电焊条头,因为电焊工领焊条要“一头换一根”,而且电焊条头长度不准超过2cm,通过高标准,严要求,降成增效已经深入每一名员工的心中,并付诸于行动。整合节能提效率。在运输管理上,该公司今年实行车辆“南北片一站式”管理方式,并初步取得实效。他们将城子河、杏花、东海划成一趟线,将东山、二道河子、平岗划成一趟线,根据不同车型及每台车况确定油耗标准最低为0.16升/公里,最高不得超过0.69升/公里。7月初,三分公司一组人员在滴道盛和矿九井施工皮带更换工程,另一组人员在新发矿下料井施工井下排水工程,由于工程都很紧张,运输公司与员工们商量后,选择接送员工用一趟车,滴道盛和矿九井路途比较远,优先送达,而施工新发矿下料井排水工程的员工则就近下车,背着工作服、工具步行3公里到达施工点,此次安排不但节约了车辆成本还提高了工作效率,一举多得。降成只有起点,增效没有终点。建安公司严格落实《流程化管理精准化执行工作实施方案》,每一笔业务都按照“流程图”对标管理,优化管理方式、创新管理模式。对标《关于开展虚报套取工资奖金“靠企吃企”问题专项整治实施方案》和《关于物资管理使用“靠企吃企”问题专项整治行动的通知》要求,定措施,自检自查,完善整改台账,落实整改责任。建安公司用实际行动向每一个能增效的细节上要效益,交出了一份喜人的“高分卷”。 编辑: 郝俊丹 唐雅楠 孙 宇
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